平顶山催化裂化外取热器图片可量尺定做
超工作压力实验在哪些情况下必须进行
超工作压力实验是下流式外取热器的一个投用前准备工作,具体哪些情况必须进行资格试验来了解下:
进行超过工作压力实验,应有防止安全阀动作及防止超出压力的措施,当压力升至工作压力时,应暂停升压,对本体进行全检查,确认无异常情况后,停用汽包水位计,将压力缓慢升至工作压力的1.25倍,停止向汽包上水,压力保持15分钟,再降至工作压力进行检查。琦昌科技为您介绍催化裂化外取热器图片炉管泄漏的查找方法:(1)优先查找外取热器下料侧管束。
有下列情况之一者需要超工作压力实验:
外取热器新装或管束改动后
停用外取热器一年以上再次运行前
外取热器内部部件更换后
外取热器累计运行六年未进行超过工作压力实验时
琦昌科技公司消化吸收国内外先进成熟的石油化工装备技术。开发生产包括催化裂化外取热器图片、提升管反应器、翼阀、汽提段在内的设备。
催化裂化外取热器图片是化工设备之一,琦昌科技是专业做这一方面的,今天带大家了解一下气控式外取热器(也称气控无循环式外取热器)利用流态化的微循环原理,通过控制流化风量,控制取热器内催化剂[与取热管束的接触频率及与再生器内催化剂的置换速度,灵活调节取热负荷,从而达到控制再生温度的目的。汽包水位升至80%水位时,停止向汽包上水,需要补水时可用上水旁路控制。
二、技术特点
1 . 去掉了滑阀,通过用风量调节取热负荷。
2. 利用流态化的微循环原理,控制操作状态,提高换热效率。
3. 用肋片式单套管取热管束,显著延长了使用寿命。
4 . 不设任何催化剂循环输送线路,只设流化风作为作为调节变量,操作简单,能耗较低
5 . 投资少,设备利用率高。返混式与气控式主要根据再生器结构不同,但现场都需要增压机
外取热器应用情况分析
外取热器在再生器外面,催化剂从再生器密相床引出来进入外取热器,加热给水,使水汽化后将热量带走,催化剂冷却后回到再生器
用非净化风作为流化风。外取热器设计方案中设有增压机,自主风机出口取部分主风增压后为外取热器提供流化风,但实际生产中,外取热器投用后,装置加工量提高,对重组分原料的适应能力也提高,生焦量增大,烧焦耗氧量增加,主风机供风量不能同时满足再生烧焦与外取热流化风的需求。给水通入管束单元内部,从流经壳体的高温催化剂中取走热量,汽化后经排汽管排出。
很多场使用催化裂化外取热器图片出现一些问题,但是苦于不知道原因,作为琦昌生产厂家从业多年,遇到很多案例,今天拿出来分享一下:
生产过程存在问题 某炼油厂外取热器效果差,导致再生器床温经常在710℃以上,成为生产中的瓶颈。通过三个月进行调查外取热器产汽量平均6700kg/h,提升管密度平均160kg/m3,
原因分析 管束结垢严重 使外取热器管束内结垢严重,直至堵塞管束,影响取热效果,我们从往年检修过程中,可看到管束内的结垢厚度达1cm,甚至将管束堵塞。
外取热器催化剂循环量小 外取热器斜管密度在0-100kg/m3内,且波动较大,提升管密度也只有160kg/m3左右,从中可说明催化剂的循环量较低,并且呈脉冲状流动。
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